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热轧卷板行情预测(热轧活套堆钢分析)

1、前言

乳机活套CSP轧机的重要组成设备,对控制产品质量起着关键作用 ,一是稳定乳 机机架间秒流量平衡 , 二是实现机架间维持恒定张力控制避免拉钢、堆钢事故发生 。涟钢CSP线由7架精轧机组成 , 采用液压活套控制 。在轧制薄规格新钢种时候,由于带钢变形抗力计算不准 , 在轧机加载后部分前后机架间秒流量偏差较大 ,在机架间发生拉钢现象 , 活套被带钢压下 , 带钢在活套调速过程中起大套失 张而破堆钢 , 本文通过对活套调节过程数据进行定量分析,找出堆钢原因。

2、传统PI调节活套控制实现

2.1、常规PI活套控制方法

活套PI控制由带钢张力控制和带钢高度控制组成 , 其组成如下图所示 。

 

2.2、活套张力计算

活套力矩由带钢相关力矩和活套自重力矩构成 , 通过调节活套油缸压力实现 。活 套与轧机尺寸结构图如下图所示

 

活套力矩由带钢张力矩、带钢重量力矩、带钢弯曲力矩 、 活套自重力矩组成 , 计算公式如下:

活套力矩由带钢张力矩T1、带钢重量力矩T2、带钢弯曲力矩T3、 活套自重力矩T4组 成, 计算公式如下

 

计算表明活套重力矩、带钢张力矩、带钢重量力矩是活套力矩的主要组成 ,带钢弯 曲力矩很小。

2.3、活套套量计算

 

轧机活套套量计算公式如下

 

对应活套油缸伸出长度计算

 

在起套角度12°到15°变化趋势如下图所示 , 油缸调节量接近线性变 化 , 轧机速调节量在初期很小,说明轧机调速能力比活套响应更快。

3、活套虚套堆钢分析

在生产小于2mm薄规格带钢时 , 在末机架出现轧破堆钢

 

3.1、堆钢过程

活套起套后由于板坯温度变化等因素影响造成机架间秒流量不匹配,F6、F7机架间发生拉钢 , 活套被带钢压到轧制线高度 。F6轧机立即提升轧制速度 ,在前后 机架秒流量达到平衡后 , 活套重新开始起套 。在起套过程中带钢检测张力急速下 降到低于设定值,活套与带钢接触松动,活套高度调节和张力调节失真 , 活套虚套 趋势增加 , 最终带钢在机架间失去张力, 轧机发生轧破堆钢事故 。

3.2、 堆钢过程中活套力矩分析

以轧制宽度是1200mm厚度是1.5mm的带钢时,设定张力10Mpa时 , 在 12°到30°范围内各扭

 


 

从力矩分析图上看出活套张力矩在达到起套角度12.2°后 , 初始起套的带钢 张力矩很小 , 而T4重力矩比重大 , 且呈下降趋势 , 也就是起套初期 , 活套力矩是缓慢增加 。在起套达到15° 以后, 带钢张力矩迅速增加 , 弥补了活 套 重力矩下降的损失 。在整个活套力矩组成中 , 仅带钢重力矩是标定力矩,与机械 、电气设备维护状态密切相关 , 如果此力矩变得比原先标定的大,会造成活套加 载后再次起套过程中力矩不足 , 引发事故 。通过对活套重力矩重新标定 , 发现 实际力矩比原先标定增加了500N .M 左右 , 重新标定后堆钢现象解决。

3 .3、 活套套量分析

轧机活套高度调节时 , 轧机调速产生的套量和活套油缸伸缩长度是匹配的 . 结 合2.3 图分析,从起套到15°时 , 轧机调速仅需要增加0.5mm带钢套量 , 而油缸对应需要伸长9 .5 mm , 轧机调速对活套高度的调节能力远大于活 套油缸调节能力,一旦形成虚套 , 轧机调速使机架间套量猛增 ,而活套油缸调节能力跟不上,造成了带钢失去张力

4 、活套堆钢预防

乳制带钢厚度越薄,在起套阶段其带钢张力矩越小,而活套重力矩影响越大 , 一旦活套重力矩比标定的大,就越容易轧破堆钢 。我 们可以从设备维护上做工作:活 套油缸安装的2个压力传感器 , 其腔侧压力变化冲击大,容易损坏,所以定期检 测更换压力传感器 , 腔侧可以1年换1次,杆侧2年换1次,保障设备精度, 机械设备磨损或者润滑不良,也会造成活套重力矩变化。在轧机出钢前,轧机活套等 待位置检测到力矩就是活套重力矩。在系统建立活套力矩监控程序, 如果重力矩变 化超过200NM,则发出报警,值班人员先和机械维护人员核对压力传感器检测 精度 , 如 果正常 , 则立即修改新的活套重力矩 , 待停机时由机械人员检查设备。

5、结语

在热轧活套堆钢中,活套重力矩的增大将导致脱套堆钢的发生,通过持续监控活套 重力矩 , 消除了轧机活套堆钢事故 。

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